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10萬千瓦以上燃煤電廠電煤監測預警信息日報工作

  本文論述了汽泵(bèng)*小流量控製係統構成和邏(luó)輯(jí)分析,*小流量閥管路(lù)配置(zhì),3572型定(dìng)位(wèi)器和2625型繼動放大器(qì)原理(lǐ)、調試,針對運行(háng)過程中發現的問題進行原因分析與技術(shù)改造。

    概述(shù)

    汽泵*小流量控製包括流量信(xìn)號FT2102-1、FT2102-2差壓變送器和調閥CV2108,汽動給水泵*小流量調節的被控對象為*小流量調(diào)節閥,其(qí)位置位(wèi)於25米除氧(yǎng)器平台,汽泵出口到除氧器的再循環管路上,通過調整*小流(liú)量調節閥的開度,以保(bǎo)證汽動給(gěi)水泵在啟動或(huò)低負荷工況下,流經泵的流量大於其允許的(de)*小流量。

    汽動給水泵*小流量閥控製也就是再循(xún)環控製,目的是不(bú)使汽動(dòng)給水泵的工作(zuò)點變壞,使(shǐ)得冷卻水量不夠,造成汽動給水泵的汽蝕,如圖1所示。


圖1 給水係統P&ID

    1、控製係統

    流經汽動給水泵的給水流量通過如圖2所示的單衝量、閉環(huán)反饋(kuì)控製係統的控製,保證大於*小(xiǎo)流量,通過控製*小流(liú)量閥的開度來實現(xiàn),汽(qì)泵入口流量經過邏輯運算,作為測量(liàng)值(zhí)與運行人員的設定(dìng)值比較,其偏差送入(rù)PI調(diào)節器,去改變*小流量閥的開度,根據自(zì)動/手動切換邏輯,*小流量閥可進行手動操(cāo)作(zuò)。


圖2 *小流量閥控製係統

    汽動給水泵*小流量(liàng)是由(yóu)兩個流量變送器(FT2108-1和FT2108-2)輸出信號取平均後得到的,當兩個流量變送器的測量值偏差過大(10t/h)時,產生報警信號;調節器為反作用,當入(rù)口流量高於給定值時,控製器輸出減小,使汽動給水泵*小流量調門關小,減小(xiǎo)再循環的水量,從而實現當汽動給(gěi)水泵入口(kǒu)流量逐漸增大時,*小流(liú)量(liàng)調門逐漸(jiàn)關小。

    2、邏輯分析

    運行人員(yuán)按下自動按鈕,*小流量(liàng)閥采用自動方式,如果運行中出現2個入(rù)口流量(liàng)變送器(qì)都故(gù)障,或汽泵入口流量(liàng)指令>0,汽泵入口(kǒu)流量閥位>0,同時,指令與閥位偏差≥10%,使*小(xiǎo)流量為手動控製。

    當PLW1/10信號成立時,調門進入超馳關閉方式,全關汽動給水泵*小流量(liàng)調門,PLW1/10 信號(hào)成立的條件為:CV2108的位置反饋值小於5%、MFT、給水泵A運行時入(rù)口流量大於X三個條件有任何一個條件成立;當PLW2/10信號成立(lì)時,調門進入超馳打(dǎ)開方式,全開(kāi)汽動給水泵*小流(liú)量調門,PLW2/10 信號成立的條件為:給水泵(bèng)A運行時(shí)入口流量小於(yú)Y或有強製快開A側汽(qì)動給水泵*小流量調門信號到來兩個條件有任何一個條件成立。當控製器輸出的控製指令與位置(zhì)反饋(kuì)偏差過大(dà)或兩側入口流量(liàng)變送器同時故障成(chéng)立時,則(zé)發出MRE/10信號將(jiāng)軟手操站強切手動。

    汽泵入口流(liú)量閥位(wèi)>0的情況下,如果汽泵入口流(liú)量≤140t/h,則發出(chū)汽泵*小流(liú)量(liàng)閥(fá)故(gù)障信號,送至SCS,以發出跳汽泵信號。


圖(tú)3 *小流量閥控製邏輯

   汽(qì)泵運行的情況下,如果(guǒ)入口(kǒu)流量≥240t/h,則(zé)快關,如果入口流量≤140t/h,則(zé)快開,電磁閥電源停電,*小流量(liàng)閥(fá)快開。


圖4 快開功能接線

    3、管路配置

    *小(xiǎo)流量閥管路配(pèi)置如圖5。


圖5 *小流量閥管路配置

    一路氣源經過過濾減壓閥(fá)調整為150kPa後,進入電(diàn)氣轉換器,電氣(qì)轉換器接收4~20mA.DC信號,輸出20~100kPa標準氣壓信號,控製定位器的輸出,另一路氣源經(jīng)過(guò)過濾減壓閥調整為350kPa後(hòu),分(fèn)別進入定位器和繼(jì)動放大器,定位器的輸出經過電磁閥控製繼動放大器的(de)輸(shū)出,繼動放大(dà)器的輸出通過增容放大後,控製*小流量閥(fá)的(de)開度。

    4、3572型(xíng)定位器和2625型繼動(dòng)放大器

    氣動閥門定位器零點調整、滿度調整、噴嘴調(diào)整一般不(bú)調,由於零點、滿度調整好後(hòu),中間(jiān)線性較差,呈S型(xíng),調(diào)試時應非常(cháng)仔細。

    用於472-1-CAV4型氣動執行機構的3572型(xíng)定位器,接收來(lái)自電(diàn)氣轉換器的氣(qì)動輸出信號,通過管路接至定(dìng)位器波紋管,為便於闡(chǎn)述,假定信號增加,波(bō)紋管膨脹,並移動杠杆,其旋軸(zhóu)圍繞一個固定點,遮擋輸(shū)出噴嘴,噴嘴壓力增大,通過增容作用,該壓力大於相應(yīng)位(wèi)置的彈簧力,產生向(xiàng)下位移,改(gǎi)變閥位,如(rú)圖6。


圖(tú)6 3572型定位器原理

    在3572型定位器內,活塞運動通過(guò)量程彈簧反饋(kuì)給連接在活塞延長杆的杠杆,當活塞延長杆向下位(wèi)移,量程彈簧拉(lā)伸(shēn),直到杠杆力矩與儀用波紋(wén)管產生的力矩(jǔ)平衡(héng)。

    調整步(bù)驟:

    1)偏差彈簧。用於零點調整(zhěng),決定於閥門行(háng)程的起始點。
    2)量程彈簧。用於滿度調整(zhěng),決定於輸(shū)入信號範圍的閥門全行(háng)程。
    3)噴嘴(zuǐ)調整。決定於穩態(tài)定位(wèi)器輸出壓力。

    2625型繼動放大器應用於控製閥定位器,以增(zēng)加動作速度,放大器存在一個固定死區,由供排氣(qì)連(lián)接底座尺寸控製,通過現場組裝調試設定如圖7所示,另外,繼動(dòng)放大器結合軟座(zuò)結構和一個(gè)積(jī)分(fèn)旁路限製(zhì),以消除因沒有抗飽和特點而產(chǎn)生的飽和問題(tí),調整積(jī)分旁路限製(zhì)對於係統穩定性(xìng)來說(shuō)是必要的,此調(diào)整不影響放大器死區,但(dàn)允許控(kòng)製閥響應(yīng)來自定位器較小輸入信號的變化,降低靜態的的準(zhǔn)確性,如果產生(shēng)較大迅速的輸入信號變(biàn)化,也允許放大器產生(shēng)較快動(dòng)作的較高輸出。


圖7 2625型繼動放大器原理

    供氣壓力P包括閥門(mén)不平衡力、啟座力和摩擦力,如(1)式和(2)式,(1)式(shì)以bar為單位,(2)式以psig為單位。

    P=[98(P1+P2+P3)+0.7](bar)…………………………………………(1)
    P=[(P1+P2+P3)/S+10](psig)…………………………………………(2)

    其中,P1—閥門不平(píng)衡力,kg/pound,P2—啟座力,kg/pound,P3—摩擦力,kg/pound,S—執(zhí)行機構活塞麵積,mm2/inches2。

    5、存在問題分析

    5.1 運行期間,兩次發(fā)汽泵*小流量閥故障信號,導致汽泵兩次跳閘,調出趨勢線檢查(chá)發現(xiàn),*小流量閥故障信號確實發出兩次,經過對(duì)閥位信號、汽泵入口流量、手自動狀態、設定值進行觀察,發現(xiàn)其原因是:在自動狀(zhuàng)態下(xià),運(yùn)行人員(yuán)把設定值設定在150t/h(規定應設定(dìng)在220t/h左右),由於定值較低,在動態調節過程中,當流(liú)量低於148t/h,並且閥位反饋信號達到0%時,*小流量閥故障信號就發出,引起電泵跳閘。

    5.2 #3機組*小流量閥執行機構檢查情況

    2005年(nián)5月(yuè)23日晚上,在做#3機(jī)組汽泵*小流量閥開啟操作時(shí),發現開啟不動卡澀現象,5月24日,及時辦理工作許可手續(xù),對該調門進行檢查,檢查中發現關閉*小流量閥的前、後截門(mén),調門(mén)工作正常,打開截門後,仍然不(bú)能開(kāi)啟。

    對(duì)存在的(de)問題,5月(yuè)26日,生技部組織汽機隊、熱工(gōng)隊有(yǒu)關(guān)人員進行了分析討論,根據會議精(jīng)神,熱工隊積(jī)極行動,認(rèn)真落實會議要求,在汽機隊、熱工隊有關人員大力支持與配合(hé)下,做好各項**技術措施的(de)情況下,首先對*小流(liú)量閥執行機構進行了更(gèng)換,並由汽(qì)機隊管閥技術人員(yuán)對閥門零點、滿度進行了定位調整,熱工隊主(zhǔ)要進行了以下項目的檢查(chá)與調試,情況如下:

    1)指令信號0~100%對應卡件4~20mA.DC信號輸出正常;
    2)電氣轉換器接受指令(lìng)信號4~20mA.DC,轉換為20kPa~100kPa壓力信(xìn)號(hào)輸出正常;
    3)定位器接受20kPa~100kPa壓力信號,轉換為0~350kPa輸出正常;
    4)減壓閥壓力調整符合設備運(yùn)行要求;
    5)反(fǎn)饋信號調整與(yǔ)指令信號誤差符合工作要(yào)求,係統靜態開關方向,零點、滿度調試良好,無卡澀和振蕩等現(xiàn)象,檢查各部件緊固接觸良好,係統恢複,從靜態調(diào)試情況看,熱控回路工作正常。

    純從(cóng)熱控回(huí)路與設備原理分析,靜態調試工作正常的設(shè)備,能夠*大限度確保零點、滿度與線(xiàn)性範圍合格,並能滿足運行要求,而動態(tài)中對設備的任何調整都會破壞零點、滿度與線性範圍,影響設備的正常運行(háng),因此運行中(zhōng)各部件的調整是不可行的;在係統截門未完(wán)全恢複的情況(kuàng)下,對*小(xiǎo)流量閥進行(háng)小範圍開啟試驗,開啟仍不正常。

    6、改進

    汽泵*小流量閥原設計速開和速關功能是(shì),當汽泵再循環流量低到148t/h時,汽泵*小流(liú)量閥(fá)通過電磁閥進行速開功能,防止前置泵汽化損(sǔn)壞,當汽泵再循環流量高到240t/h時,汽泵*小流量閥通過電磁閥進行(háng)速(sù)關功能,實現*大效率的上水,但在#3機組168試運時(shí),在調試(shì)汽泵*小流量閥過程中(zhōng),發現(xiàn)此功(gōng)能在動作過程中,幹擾了汽泵*小流量閥自動調節效果。

    通過對設(shè)備和係統的**了解(jiě),對問題原因的分析和試驗,進一步深入研究執行(háng)機(jī)構的結構與原理,谘詢供貨方(fāng)技術人員對該現象的認(rèn)識,用(yòng)性能可靠的ABB TZID-C定位器進行(háng)改造,其管路(lù)配置如圖8。


(a) 原設計(jì)*小流量閥調試          (b) 改進後的汽(qì)泵*小流量閥
圖8

    TZID-C型ABB定位器技術要求如下(xià),型號為18345 1010511001,軟件為1.10版本,供氣壓力範圍1.4~6 bar(20~90psi),輸入模擬量信號 4~20mA.DC,雙(shuāng)端(duān)輸出,斷氣和斷電(diàn)信號保位,模(mó)擬量反饋,由(yóu)德(dé)國ABB自動(dòng)化公司生產。

    必備(bèi)的配(pèi)件和要求包括(kuò),定位器需配有(yǒu)與直行程氣動執行機構轉換連接器、固(gù)定支架,以(yǐ)及安裝壓力表的輸入/輸出氣(qì)路(lù)模塊和壓力指示表。

    由於電磁閥長期帶電,容易發熱損壞,更改為利用DCS軟件實現快(kuài)開快關功能,其組態(tài)如圖9。


圖9 DCS實(shí)現快開快關功能

    當超(chāo)弛關閉信號發生時,8065自適應塊接收(shōu)8063切換塊輸出的(de)8060常數塊的值S1=0,將5319 APID塊的量程參數S16=105修正為0,從而控製輸出變為0,達到關閉閥門的目的,反之,當(dāng)超弛打開信號(hào)發生時,8064自適應塊接收8062切換塊輸出(chū)的8061常數塊的值S1=100,將5319 APID塊的零位參數(shù)S17=0修正為100,從(cóng)而控製輸出變為100,實現打(dǎ)開閥門的目的。

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