摘要:簡要介紹特殊高壓調節(jiē)閥在尿素合成塔(P4)及合成氨分、冷交上(shàng)的應用以及所帶(dài)來的經濟效益。
關鍵詞:特殊高壓調節閥 衝蝕 氣(qì)蝕
高壓調節閥通常是(shì)指PN≥16Mpa的閥,該閥使用中主要存在的問題不是(shì)壓力大,而是壓(yā)差特別(bié)大時,對閥芯、閥座產生嚴重的氣蝕和腐蝕,整閥的壽命極(jí)短,一般的閥僅能用上1~2個月。
高壓閥壽命(mìng)短的主要原因(yīn)有兩個:
1、衝蝕:
在節流口,介質(zhì)高速流動,具有(yǒu)強大動能,它(tā)可以(yǐ)很快將閥芯、閥座衝出流(liú)線型的細(xì)槽。尤(yóu)其在小(xiǎo)開度時,節流間隙小,節(jiē)流速度(dù)達到*大值,巨大的衝刷作用會破壞鈍化型金屬的表麵鈍化膜,並妨礙其再鈍化,使金屬處於表麵鈍化膜不完善或者不存在的狀態,腐蝕速度急劇增加。這就是調節(jiē)閥為什麽要避免小開度工作的主要原因。
2、氣(qì)蝕:
當(dāng)介質流過節流口時,其速度急劇增加,壓力急(jí)劇下降,當壓(yā)力低於飽(bǎo)和蒸氣壓時,液體就會閃蒸出氣體(tǐ)來(lái),形成氣(qì)液雙向流動。氣體裹挾著未氣化的液滴,以極高的(de)速度撞擊(jī)閥芯,對閥芯造成了巨大的破壞。這種破壞過程(chéng)類似於(yú)噴砂過程(噴砂是以空氣(qì)為(wéi)載體帶著磨料向前移動,磨料的速度接近載體),其中液滴相當於磨料,載體為氣體。
當氣液流過節流(liú)口時,速度逐漸下降,壓力也(yě)逐漸恢複,當壓力大於飽和蒸氣壓時,氣泡破裂,四周的液體以很快的速度來填充氣泡(pào)所占的空間,在液體(tǐ)內部發生猛烈的撞擊,在小範圍內壓力可以達(dá)到幾千個大氣壓,瞬間產生的(de)強大衝擊波會(huì)對閥芯表麵產生極大的破壞作用,它和氣液流的“噴砂(shā)”過程聯合作用,使閥芯表麵產生蜂窩狀的凹坑(kēng),從而在很短的時間內造成嚴重的物理性損傷。整個過程伴隨有較大的振動和噪音。
氣蝕的產生過程如圖一所示。
小開度工作(zuò)時,衝蝕是主要矛盾,大開度工作時,氣蝕是主要矛盾。所以在實際是用當中應盡量避免小開度工(gōng)作。

圖一、氣蝕產(chǎn)生過程示意圖
山西蘭花科技創業股份有限公司化肥分公司使用重慶(qìng)華林公司尿素專用P4(合成塔出口壓(yā)力)調節閥,其結構如(rú)下:

圖二、重慶華林P4專用高(gāo)壓閥結構圖
該閥的特點是(shì)多(duō)次(cì)節流,分攤(tān)壓差(chà).
A處:接管縮徑。相當於孔板節流,約占總壓降(jiàng)的10%。
B處:單座節流。為(wéi)主節流,為單座閥結構,約占總壓降的30%。
C處(chù):套筒節(jiē)流。為套筒結構,約占總壓降的60%。
因此,本高壓閥(fá)的(de)結構相當(dāng)於:孔(kǒng)板+單座閥+套筒閥。
可(kě)以看出,在相當於(yú)傳統單座閥的B處,承受的壓差隻是普通調節閥的30%。
在未使用本閥之前,普通的角式高壓閥壽命較短,少則十幾天,多則三四個(gè)月,經常因為P4閥的故障引起尿素停車,對生產造成了特別大(dà)的(de)影響。在使用了本(běn)閥門之後,幾乎沒有因為P4閥對生產而造成影響。蘭花科創化肥(féi)分公司(sī)共有(yǒu)10萬噸/年和20萬(wàn)噸/年兩套全循環水溶液法尿素裝置,其中一尿(10萬噸/年)於(yú)2002年9月安裝此閥(期間停產一年左右),使用至今,實際連續運行時(shí)間為十個月;而二尿(20萬噸/年)於2003年1月份安裝(zhuāng)此閥後使用至今,已連續運(yùn)行一年(nián)半時間(jiān),並且仍在繼(jì)續正常使用。根據實際運行情況,其壽命(mìng)將可達2-3年。在國內多家(jiā)知名氮肥廠家,如宜化、郴化、洞氮、魯西(xī)等都有(yǒu)使用。
同樣的問題也(yě)存(cún)在於合成氨的氨(ān)分、冷交液位自(zì)調上,液氨經過放氨閥時,除了衝刷作用和液(yè)氨氣化形成二相流外,還有部分溶解在液氨中的H2、N2在放氨過程中的大(dà)減壓總被解析出來,據有關資料介紹,1m3的液氨(ān)在減壓(yā)時將釋放出48m3的H2、N2,這無疑(yí)加劇了氣蝕作用。
天脊集團晉城化工公司化工廠∮1600、∮1400合成係統由(yóu)湖南安(ān)醇(chún)公司設計,其氨分、冷(lěng)交調(diào)節閥使用了湖南汩羅精誠自動化(huà)設備廠生產的專用放氨閥。自2002年12月投產以來,一直穩定工(gōng)作(zuò)至今。其結構如下:

該閥的特點是多次節流,分攤壓差.
此閥門采用側進底出的結構形式。從套筒中心的對稱(chēng)小孔中噴入的(de)液體成為二相流體,一方麵(miàn)在套筒中心相互(hù)撞擊,使大多數高速度液滴失去動能,而轉化(huà)為(wéi)熱(rè)能;另一(yī)部分穿過中心及經過撞擊後速度仍然較高(gāo)的液滴,到達對麵的筒壁時(shí),由於受到滯留筒腔內液體的阻隔(gé),動(dòng)能仍會自行消緩,避(bì)免了對閥塞(sāi)及筒壁的直接破壞。
效益分析:
全循環水(shuǐ)溶液法尿(niào)素裝置中的P4閥如使用普通單(dān)座調節閥,其壽命一般在1~6個月,折衷以三個月的使(shǐ)用壽命計算,每(měi)年將有4天因出現故障(zhàng)及更換閥門等原因而影響尿素產量。而在使用華林公司的特殊高壓調(diào)節閥後,以應用於18.30尿素計算,日產量為1000噸,每年將減少尿素損失(shī)4000噸。閥門使用壽命一般在2~3年,以2年(nián)計算,在2年的(de)使用壽命計(jì)算,將增加尿素產量8000噸,價值1100元(2003年價)*8000噸=880萬元,還不包括因減少更換調節閥而節省的設備購置費用。
存(cún)在問題(tí)及討論:
1、防止小開度工作是關鍵,當選型(xíng)時,一定(dìng)要避免DN值選過大,否(fǒu)則將發揮不出(chū)其長處,而也將在短時間內損壞。
2、重慶華林的調節閥在使用當中總體來講是比較令(lìng)人滿意的,隻是由於(yú)手輪采用頂裝式,下雨等原因會引起手輪螺杆螺紋的生鏽腐蝕,因(yīn)而必(bì)須采(cǎi)取防腐措施,另外手輪的位置(zhì)也沒有指示裝置,無法(fǎ)將手輪象常規手輪一樣放在中間自由(yóu)位置。
3、氨分、冷交調節閥使用(yòng)的湖南汩羅精誠(chéng)自動化設備廠生產的放(fàng)氨閥,此閥門在設計中因考慮避(bì)免自激振(zhèn)蕩的原因,使用了電氣轉換器而不是定位器(qì),而在實際當中(zhōng),遇到填(tián)料摩擦(cā)力(lì)較(jiào)大時,往往不能夠定位,造成了(le)調節上的(de)困難,因而我們在出現問題的調(diào)節(jiē)閥上仍然改用定位器。另(lìng)外在調節閥出(chū)現故障的情況(kuàng)或其他情況下,往(wǎng)往使用旁路來調節液位,由(yóu)於旁路截止閥沒有反氣蝕措施,因而閥芯很快就會被(bèi)氣蝕損壞,造成液(yè)位保不住的情(qíng)況,此時應該及時更換旁路閥,而不是一味將注意力放在(zài)調節閥上(shàng)。
總結:
特殊高壓調節閥(fá)是為適應特殊的使(shǐ)用要求而誕生(shēng)的(de),它的(de)出色表現保證了化肥生(shēng)產(chǎn)的長周期連續運行,減少了因調節閥故(gù)障而導致的係統停車而造成的損失,為企業創造了巨大的經濟效益,實(shí)現了“小(xiǎo)投入,大產出”、事半功倍的效果。